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化工填料階梯環
日期:2024-11-22 04:25
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摘要:
化工散堆填料-階梯環產品的工業應用
1、化工填料階梯環在煉油廠減壓蒸餾塔中應用
煉油廠減壓蒸餾塔頂油汽冷凝段(Φ4.2m)用Dg50碳鋼階梯環代替原三層圓泡帽塔盤,填料屋高度1.36m。更換后壓降為3mmHg,權為原來的11.5%,填料的取熱量為22~32萬kcal/h.m3。塔頂溫度調節靈敏,可穩定在60~80℃。蒸發層的真空度比以前提高很多,每小時可節約蒸汽4.6噸。
2、化工填料階梯環用于脫碳系統的吸收塔和再生塔
某綿綸廠制氫車間設計能力為1000m3(標)/h。其脫碳系統的吸收塔及再生塔原都采用35×35×4的瓷拉西環作填料。改用碳鋼和聚丙烯階梯環后,生產能力達到了1307 m3(標)/h,超過了原來的*高水平1267m3(標)/h;吸收與兩生能力顯著提高,傳質系數大約提高50%;操作平穩、質量良好。
3、化工填料階梯環中型化肥廠合成氨脫碳裝置中應用
(1)以前,某廠二次脫碳采用陶瓷拉西環,傳質效率低,且易破碎并堵塞換熱器;二次脫碳氣中CO2含量經常超標,導致甲烷化超溫,影響催化劑壽命,且氫耗增加。自1984年二次脫碳及二次再生采用階梯環后,在日產180噸合成氨的高負荷下,二次脫碳氣中CO2含量仍小于0.1%。
將二次脫碳吸收塔陶瓷拉西環改為金屬階梯環,同時對填料支承柵板及液體分布板進行更新改造;并將二次脫碳再生塔陶瓷拉西環改用金屬和聚丙烯階梯環,取得了明顯的效果。
改造后的技術效果及經濟效益:
① 徹底消除了因二次脫碳氣中CO2含量超標引起甲烷化催化劑超溫的因素;
② 經測定,二次脫碳塔阻力由原來的0.05MPa降到0.03MPa;處**量由原設計的14800 m3(標)/h增至17690m3(標)/h,生產能力提高約20%;
③ 提高了二次脫碳氣的凈化度,CO2含量由原先的0.3~0.4%;降至0.07~0.09%;
④ 再生塔溶液再生不必開蒸汽加熱,低變工藝氣體熱量完全滿足溶液再生所需熱量;
⑤ 以二次脫碳氣中含量CO2降低0.2%計,在現有能力下,甲烷化反應少消耗的氫氣可使每天增產合成氨1.47t;同時合成氯弛放氣減少排放,使日增產合成氯1.83t,兩項共計增產3.3t/d。年生產日按290計,則增產957t/a。按300元/噸計,年產值達28.71萬元。改造完工后,投資計23萬元,不到一年即得以回收
(2)某廠設計能力為年產6萬噸合成氨和11萬噸尿素。氣體凈化工藝為常壓改良ADA脫硫中溫變換、加壓改良ADA脫硫、氨基乙酸熱鉀堿脫碳、銅氨洗,凈化脫碳生產流程為兩段吸收、兩段再生。Φ2200mmCO2吸收塔結構為上段10m瓷環,下段25塊雙溢流篩板。
自投產以來,經常出現CO2吸收塔操作不穩、塔壓差波動,甚至攔液、帶液,因而必須對CO2吸收塔進行改造。1982年將原設計吸收塔上段的38 m3瓷質拉西環(Φ38×38×3mm、Φ50×50×5、Φ80×80×8)改為Dg60×30×3陶瓷階梯環,并對塔結構及塔板篩孔,堰高和液封高度作相應修改,使塔的生產能力得到提高,并改善了塔的操作性能。改造后,CO2吸收塔處**量由原來的22000~25000 m3(標)/h提高到26000~27000m3(標)/h(折合入塔變換量32800~34100m3(標)/h),從而使合成氨產量提高到一個新的水平。改造后的再生氣CO2純度亦有顯著提高。
(4)化工填料階梯環氫氰酸發生塔和α-甲基丙烯酸甲酸精制塔的改造
某廠的氫氰酸發生塔和α-基丙烯酸甲酸精制塔,由瓷拉西環填料改為瓷階梯環填料,收到了很好的效果。
氫氰酸發生塔塔徑為Φ400mm,四段,每段裝填料0.8m。改造前裝Dg20mm瓷拉西環填料,由于HCN易聚合堵塔,每月需拆塔清洗兩次,不但影響生產,耗費人力、物力,而且氰化冷凝器嚴重堵塞,需用電鉆鉆通,檢修時勞動強度大,污染更為嚴重,產品得率也受到影響。改為Dg50mm瓷階梯環(井)填料后,由于塔壓降降低,釜溫下降,50天后拆修檢查,填料完整無損,沒有發現聚合現象。
α-基丙烯酸甲酸精餾塔,為一間歇減壓精餾塔,塔徑為Φ250mm,裝填料六段共4.8m。改造前裝Dg25mm瓷拉西環填料,每20天需清洗一次,全年約18次。曾試用過瓷矩鞍環填料,雖塔壓降有所降低,但由于瓷矩鞍填料滯液量大,容易發生堵塔,不能滿足生產要求,更換Dg50mm瓷階梯環(井)填料后,操作達歷史*好水平,與改造前相比,日產量增長20%,產品純度由98.74%提高到99.26%。改造運行一年后,拆塔檢查沒有發現堵塔現象,取得了較好的效果。此例說明,瓷階梯環填料較瓷矩鞍環填料的壓降更低,滯液量更小,價格較瓷矩鞍環稍貴,所以在同樣使用效果時仍應優先考慮采用瓷矩鞍環填料。
(5)化工填料階梯環加鹽萃取精餾塔的改造
某廠采用加鹽萃取精餾制取無水乙醇的工藝過程,萃取精餾塔原設計塔徑為Φ440mm,裝塔6×6mm瓷拉西環填料,現改為Dg25鋁階梯環填料,填料裝填高度比拉西環填料下降1/3,產品質量仍可達到原來的指標。過去塔的操作已接近液泛,不好控制。更換填料后,生產能力較原來提高50%。溶劑比過去維持在1.2以上,現降為1~1.2之間。此項改造已有4年多的時間,改造后生產一直穩定正常。
(6)聚丙烯階梯環在常壓脫硫塔中的應用
某化肥廠有一Φ3.5m的常壓脫硫塔,含硫半水煤氣用A.D.A溶液進行脫硫。脫硫塔總高27m,上部裝有3.5m高填料層,下部為空塔段。過去采用木格柵填料和聚丙烯矩鞍填料,后改裝Dg76聚丙烯階梯環填料,取得了很好的效果。具體如下;
a. 改造后與另一座并聯的、塔徑相同的木格柵填料塔相比,在滿足出塔半水煤氣中含硫要求的條件下,階梯環填料塔為木格柵填料通量的2.3倍,液氣比較木格柵填料塔小1/2,壓降約為木格柵塔的1/4。
b. 改造后與改造前裝填的Dg76聚丙烯矩鞍環塑料填料相比,階梯環填料的通量為矩鞍環填料的1.5倍,壓降僅為矩鞍填料塔的1/2。階梯環填料塔對氣體凈化度提高了一倍,并且解決了使用矩鞍環填料易發生硫堵的問題。
(7)聚丙烯階梯環在硫酸亞鐵氨溶液脫硫中應用
某化肥廠是小合成氨廠,采用硫酸亞鐵氨溶液脫硫。脫硫吸收塔為Φ1300mm,高9m及Φ1400mm,高8m的二塔串聯使用。過去采用Dg50瓷拉西環,自80年開始用Dg76聚丙烯塑料階梯環填料代替瓷拉西環填料。過去使用瓷拉西環填料,由于硫膏堵塔,每月要清塔1~2次,不但填料破碎量大,而且清理困難。改用Dg76聚丙烯階梯環填料后,可以兩個月清洗塔一次,填料可以重復使用,減少了更換填料的勞動強度和費用,降低了生產成本。
(8)聚丙烯階梯環在CO2水洗塔中應用
某化肥廠CO2水洗塔,將原Dg50瓷拉西環填料更換為Dg塑料階梯環填料后,該塔氣體負荷增加了40%,壓降僅為瓷拉西環的1/2。又如某化肥廠改造后氣體負荷增加10%,壓降減少1/2,CO2的吸收率提高了10~20%。
(9)聚丙烯階梯環在鹽鹵脫溴中應用
某鹽廠采用亞硫酸法從地上鹵水中吹溴,其吹出塔和吸收塔均采用Dg50瓷拉西環填料。該廠在Φ300mm的實驗塔中采用Dg50塑料階梯環填料進行實驗,證明塑料階梯環填料的壓降僅為瓷拉西環填料的30%左右,采用6.5mm高的塑料階梯環填料層,可相當10m瓷拉西環填料層的吹出和吸收效果。
根據對年產500t吹溴廠的初步設計估算,采用塑料階梯環填料。代替瓷拉西環填料充填吹出塔和吸收塔,采用亞硫酸法的工藝條件,可較過去用堿法制溴成本下降16%,基建投資可降低15%。該裝置現已投產。
(10)農藥生產中HCl吸收塔
某農藥廠在生產異稻瘟凈過程中,以異丙醇和三氯化磷為原料,生產O,O-二異丙基亞磷酸酯、氯丙烷及氯化氫氣體。生成的酯化物在常溫下穩定性很差,特別在酸性介質存在時,其水解反應更為激烈,所以要求將反應所產生的HCl氣體迅速排掉,以使系統有盡可能高的真空度,以利酯化的進行。該廠在反應鍋和真空泵之間,設計了一個Φ350mm的填料吸收塔,內裝Dg38聚丙烯塑料階梯環填料3.2m高,代替原有的一個篩板式鼓泡塔。
填料塔在真空度約為650mmHg下操作,空塔氣速為1.06m/s,液體噴淋密度為4m3/m2·h,全塔壓降為3.5mmHg(包括管件阻力在內),塔底鹽酸濃度為19.2%(wt%),塔頂尾氣中HCl氣體濃度為0.434g/ m3,HCl吸收率為99.8%。改造后由于HCl氣體及時排出,反應鍋真空度提高,從而降低了原料的消耗,每年可節約原料費近10萬元。
(11)酸洗尾氣吸收塔
酸洗尾氣吸收塔對填料的要**既能耐酸性尾氣的腐蝕,又具有較高的吸收效率和較低的壓降,以利降低能耗和采用耐酸性尾氣腐蝕的低壓塑料風機。四機部第十設計院設計了SPF型酸性氣體處理裝置的定型設備,其中吸收塔內裝Dg38塑料階梯環2m,用10%NAOH溶液吸收HCl,H2SO4,HF等酸性尾氣。吸收率可達可90%,全塔壓降僅為27mmHg。采用10%NaOH溶液及噴氣體氨的辦法吸收HNO3尾氣,效率可達70~80%。
(12)酸霧凈化塔
某鋼廠酸霧凈化塔中充填聚丙烯階梯環填料,用1%的廢NaOH做吸收液,吸收H2SO4酸霧,平均吸收率可達95%,氮氧化物平均吸收率達63.7%,達到國家頒布的排放標準。